今年以来,钛带材料公司认真贯彻集团公司十一届二次职代会精神,紧紧围绕生产经营,带领全体干部职工紧抓产品质量、交货期、成品率改进等攻关工作,不断提高产品竞争力和经济效益,10月份四车间小20辊轧机在完成科研料试制的前提下,实现了带箔材产值67.98万元,创今年新高。
今年5月,钛带材料公司积极响应集团公司深化改革的号召,接收了原稀有公司小20辊、550轧机配套设备及42名职工,正式成立四车间。5月23日,就四车间人员、生产、技术、设备问题召开“发展不平衡不充分”专题讨论会,充分剖析了解四车间现有的生产、技术、设备、物料库存和组织机构等情况,明确优势,找出瓶颈,制定措施,破解难题,对四车间人员进行合理调整,将16名职工分流到钛带本部,缓解了部分岗位人员紧缺的困难,为企业改革发展新征程增添了新动能、焕发了新活力。与此同时,按照集团公司的统一部署,钛带材料公司在5月底完成了薪酬改革,建立起一套既有激励又有约束、既讲效率又讲公平、既符合公司实际情况又体现国有企业特点的分配机制,增强了四车间对钛带本部的向心力、归属感,充分调动了广大职工的工作积极性、主动性和创造性。四车间全体干部员工积极调整心态,顺应趋势,与各科室、车间加强沟通交流,全身心地投入新的生产模式中。
钛带四车间现有设备年限长,自动化程度低,故障率高,能源消耗大,面对困难,全体干部职工坚定信心,攻坚克难,加强设备的维护保养,精心操作,保证了产品的精细生产和成品质量的可靠性。四车间试验生产的某重点领域重点科研料,生产周期长,加工难度大,按工艺需要经过17个轧程,每个轧程结束都要进行除油、退火、分条,按计划需30天完成。公司领导班子对此十分关注,令专项技术负责人全线负责技术指导,为了保证质量和工期,四车间生产、技术、设备针对塑形特点,结合轧制经验,反复比对论证,最终拿出了一套可行性方案,对各工序的生产流程进行了整体部署。车间采用拉动式生产,职工主动放弃休息日,或休息日顺延,加班加点协同作业抢抓进度;技术人员跟班指导,对生产异常情况及时处理;设备维修人员反复摸索调整能效;其他辅助工序积极配合,当班人员加强自检互检,及时调整改进轧制参数和变形量,历时17天从来料厚度0.5mm轧到0.1mm再轧到0.08mm,成品率从以前的30%提高到50%,比原本预计的30天生产周期整整缩短了13天,提前顺利完成重点科研试制任务,同时劳动纪律、员工素养、质量意识、大局观念、奉献精神得到了质的飞跃。返回搜狐,查看更多