近期,轧钢厂引导一线员工持续在“稳产、提质、降本、增效”上下功夫,牢固树立过“紧日子”思想,从大处着眼、小处着手,巧用小技小改破解生产难题,助力公司打赢扭亏为盈攻坚战。
入炉辊道是轧钢生产中的重要设备。在生产中,辊道输送冷热坯落渣量大,加之辊道架中间隔板和筋板限制,人工清渣难度大,其底座经常会被积渣顶起,造成辊道架变形,影响入炉节奏。针对此问题,该单位技术人员研究讨论,决定取消中间隔板,对辊道架整体结构进行改造,用热压“U”型钢板焊接两根螺旋轴,同时安装落渣管道,从而实现了入炉辊道自动清渣,有效降低了设备故障率,年创效5.7万元。
改造前,该单位棒三作业区导卫导辊使用位置多靠近于热钢,尤其是粗中轧立轧导卫处,若导卫导辊冷却不到位,极易使导辊油嘴端PU管熔化,影响导卫使用寿命。为解决这一难题,该单位组织设备和工艺技术人员多次探讨,决定对在线导卫导辊油嘴端PU管处全部接入一定尺寸的金属管,有效避免PU管熔化烧损。改造后,延长了导卫导辊使用寿命,年可节约备件费用2.3万元。
该单位棒三作业区加热炉钢坯从出炉口到首架轧机,若因辊道跳闸或钢头打滑等问题导致钢坯滞留在出炉辊道,钢坯头部极易被冷却水浇黑,若此时钢坯强行进入首架轧机,就会导致钢坯头部应力过大造成粗轧废钢。为解决这一难题,经专业技术人员现场调查,决定加装热检控制系统,将辊道延时设定为16秒。超出时间线则输出辊道超时信号,操作工立即联系轧钢工进行协调,从而避免粗中轧废钢,确保了轧线稳定顺行,降低了炉区辊道电机能耗,年创效2.6万元。(轧钢厂 黄博阳)